(来学网)2020年4月25日,A化工有限公司在试生产过程中发生爆燃事故,造成3人死亡、1人轻伤,直接经济损失1500万元左右。公司新建年产35000t50%双氧水建设项目,采用钯触媒2-乙基蒽醌法生产双氧水,即利用烷基蒽醌衍生物为载体,在钯触媒催化剂的作用下被氢化、而后又氧化合成双氧水的过程。其主要生产工序有氢化工序、氧化工序、萃取净化工序、后处理工序、工作液配制工序、浓缩工序等。
事故经过:
4月24日21时30分左右,生产系统正式开车后,班长王某去车间巡检,在巡检到三楼时,发现从计量罐加入氢化液储槽中的磷酸流速过大,就把滴加磷酸的阀门关小到原来的四分之一左右,巡检之后回到了DCS中控室。
23时左右,班长王某在巡检过程中发现含碱过量,随即通知人员来现场进行排碱。
25日0点30分左右,氧化液分析结果显示,氧化液碱性超标,且再生液贮槽液位下降厉害。主要负责人刘某按下了DCS控制系统操作台上的紧急停车按钮,进行紧急停车。紧急停车后,王某要求聂某停止供氢,并通过DCS控制系统把相关阀门、泵手动关闭,同时打开了通氮气阀门,然后回到四楼氢化塔进行充氮气保护。
在停车处理过程中,刘某等人将氧化工作液泄放至酸性工作液储槽,刘某用扳手打开了酸性工作液储槽的备用口,决定在酸性储槽中对氧化液进行紧急加酸处理。处理过程中发生了爆炸。
经调查后,发现:
企业由于违章指挥、违章作业,在试生产准备阶段往生产系统中添加工作液时,氧化塔中的氧化工作液(主要成分为2-乙基蒽醌、重芳烃、双氧水和磷酸三辛酯等)呈碱性(要求氧化液呈弱酸性)。企业在进行紧急停车后,刘某对其危险性认识不足,处理时判断不全面,企图回收利用不合格工作液,违规将氧化工作液泄放至酸性储槽中,并违规打开酸性储槽备用口添加磷酸,企图重新将氧化工作液调成酸性。但酸性储槽中的双氧水在碱性条件下迅速分解并放热,产生高温和助燃气体氧气,引起密闭的储槽容器压力骤升而爆炸,同时引燃了氧化工作液,造成爆燃事故。
同时,公司在建设项目时,未取得消防部门消防设计审核意见和建设部门施工许可,擅自开工建设;未取得消防验收合格意见书,擅自进行项目试生产。企业未设置安全生产管理机构;主要负责人及安全管理人员未进行安全培训,也未经过安全生产知识和管理能力培训考核;企业安全技术人员及操作员工安全培训教育不到位,对安全生产危险危害的防范意识不强。
根据以上场景,回答下列问题:
1.作为18个危险工艺中的一种,简述氧化工艺安全控制的基本要求。
2.简述主要负责人的初次安全教育培训的内容。
3.简述操作员工班组级岗前安全培训应包含的内容。
4.为防止同类事故的发生,简述企业应采取的安全整改措施。
正确答案:
1.氧化工艺安全控制的基本要求:
(1)反应釜温度和压力的报警和联锁。
(2)反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统。
(3)紧急断料系统。
(4)紧急冷却系统。
(5)紧急送入惰性气体的系统。
(6)气相氧含量监测、报警和联锁。
(7)安全泄放系统。
(8)可燃和有毒气体检测报警装置等。
2.主要负责人的初次安全教育培训的内容包括:
(1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。
(2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
(3)重大危险源管理、重大事故防范。应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。
(4)职业危害及其预防措施。
(5)国内外先进的安全生产管理经验。
(6)典型事故和应急救援案例分析。
(7)其他需要培训的内容。
3.操作员工班组级岗前安全培训应包含:
(1)岗位安全操作规程。
(2)岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。
(3)有关事故案例。
(4)其他需要培训的内容。
4.企业应采取下列安全整改措施:
(1)建立健全并落实企业安全生产主体责任制度。
(2)严格按照相关规定执行审批手续,停止违法生产活动。
(3)加强安全生产检查工作。
(4)加强安全风险辨识并严格落实防控措施。
(5)及时排查并消除事故隐患。
(6)建立健全安全生产规章制度、操作规程及应急预案。
(7)加强员工的安全生产教育培训,提高员工安全意识。
(8)定期组织并加强应急演练工作。经过该起事故,企业需要对废液处理操作规程进行修订。